“鋼水成分穩定、澆注溫度達標、拉速、冷卻和動態壓下參數正常,板坯外觀質量完好,復產成功!”2月19日,一塊塊火紅的板坯從一切切割輥道緩緩駛出,標志著漢鋼公司順利完成板坯連鑄復產任務,打破自項目投產以來29澆次記錄,首次連澆時間突破20小時。
板坯連鑄肩負著漢鋼公司轉型升級的關鍵工序,承接著冶煉和軋制的關鍵環節。漢鋼公司煉鋼廠不斷優化生產工藝,提高操作水平,夯實責任,壓實擔子,為公司打贏生存保衛戰和轉型升級攻堅戰貢獻煉鋼力量。
系統調試,下好設備保障“先行棋”
“修不如補,補不如防”。板坯連鑄生產線長,對設備精度要求高,該單位主動出擊,積極作為,成立板坯連鑄復產組織機構,總體部署落實復產工作。安排專業設備人員對水系統、供電系統、液壓系統和電氣系統運行情況進行檢查,在確保風、水、電、氣供應正常前提下,進行單體設備調試。對大包回轉臺和中間包罐車的升降、旋轉動作進行測試,設置結晶器在線調寬和倒錐度控制精度,從扇形段液壓、輥道旋轉及開口度的標定、輸送輥道的旋轉和速度控制等全方位切入,模擬送引錠、鋼水澆注和更換水口等聯動試車,由各專業技術人員對生產中的每一環節進行全面評估和優化,為板坯連鑄設備順利運行保駕護航。
工藝先行,握牢產品質量“金鑰匙”
“板坯連鑄工藝質量控制點多、鋼坯外觀及內部質量控制要求高,技術人員要認真分析前期冶煉及澆注過程中發現的問題,完善冶煉工藝控制卡。”漢鋼公司副總工程師支旭波強調道。
為確保板坯產出質量,該單位積極組織技術人員召開板坯質量提升會,制定可靠方案,明確各級人員職責。從原料入手,合理控制石灰、入爐鐵水成分及溫度。采取調整轉爐合金加入順序、時間及鋁塊加入量的方式,確保轉爐預渣和脫氧合金化效果。根據精煉爐到站和軟吹前的鋼水成分細化鋁線、鋁塊和鈣線加入量,進一步提高鋼水的純凈度。優化板坯連鑄塞棒、滑板間和浸入式水口的氬氣流量,控制鋼水氧化,模擬澆注一次冷卻,根據結晶器的熱流值,計算結晶器下口的坯殼厚度,進而優化結晶器寬面、窄面水量,確保坯殼出結晶器具備安全厚度。同時,調整結晶器開口度尺寸,檢查結晶器、彎曲段、弧形段等接弧精度和輥縫開口度,為板坯質量提升做好充足的工藝技術保障。
風險防控,筑牢安全生產“防火墻”
安全是一切生產的基礎,煉鋼廠“率兵領將”,深入一線,檢查風水電氣管路、石油液化氣的存儲及各類安全聯鎖裝置運行情況,及時排查隱患,將問題消滅在“搖籃中”。車間根據板坯生產重點設備、重要環節等,組織崗位人員進行安全教育培訓和操作技能培訓,確保全員安全上崗。同時,安排技術人員親自檢查中間包包襯砌筑質量,水口和塞棒的安裝等重點因素,確保熔融金屬使用安全。
“壓實責任鏈條,在工作中專‘心’,嚴在平‘常’,做好生產的安全保障工作,一定要繃緊‘安全弦’,寧當安全生產的膽小鬼,不當安全事故的冒險人。”該單位主任工程師趙迪說道。(段少平 高海旺)