基層一線是提質降本的源頭所在,然而如何將上級工作部署落到實處?如何提升效率,減少內卷消耗?漢鋼公司軋鋼廠軋機裝配車間聚焦精益管理、技術改造等工作,持家有道全力為公司治虧控虧貢獻基層力量。
改出“加速度” 單槽過鋼量提升15%
該單位踐行技改服務生產的理念,針對在線軋機使用過程中出現的槽老、掉肉等問題,技術人員經過細致的研究,發現是軋機冷卻水管由于材質及結構的原因,導致流量與壓力較小,進而造成軋槽磨損較快,使得過鋼量降低。
“出現不足,我們就要及時糾偏,軋機冷卻水管改造計劃要抓緊實施,必須想方設法確保產量提升的根基穩定。”經過選材、測繪、設計,最終該車間決定使用3mm鋼板自制寬水管,經過制作和線上實驗,改良后的軋機冷卻水管不但流量大、冷卻效果明顯,且每根自制水管費用較之前購買的降低1200元,按照高線14臺在線軋機測算,在滿足用一備二的前提下,將解決約費用10萬元。同時,改造后的冷卻水管均可實現修復循環使用,并進一步使得每架軋機單槽過鋼量提升15%,為軋鋼廠提產降本帶來堅實保障。
按下“快進鍵” 優化孔型提升產量
當前,隨著企業轉型升級步伐加快,在踐行柔性生產過程中受軋輥孔型和工藝的限制,每隔1.5小時就要進行一次停機更換軋機,既浪費時間又增加成本。
如何減少軋機更換次數?能否進行孔型優化?該車間帶著問題,以“動真碰硬”的精神深入開展攻關,該單位協同生產技術人員,每日對在線軋機的輥縫尺寸與過鋼量數據、換輥頻次等進行科學統計,經反復勘察計算,設計出一套新的軋輥孔型,并精準確定軋輥輥縫、槽深因子等參數,確保工藝的可行性。經過對2#高線粗中軋軋機孔型進行優化,全面降低了生產過程中鋼坯對軋機的沖擊力,消除了軋機自身機械彈跳等險肇情況,有力保證了生產安全穩定順行。
不僅如此,改造后的軋機軋槽淺,且軋輥單次車銷量降低,提高了每支軋輥的上線使用次數,大大降低了噸鋼成本,預測全年累計節約軋輥承包費用10萬元。
激發“新活力” 新動能實現新突破
該車間以內部機加工設備為依托,發揮車床、鉆床、鋸床、線切割等設備優勢,承接公司內部所有能加工的備件,將自身機加優勢發揮到最大化。截至目前,該車間已通過自主加工調錯輥裝置168余件,節約采購成本2.3萬元,為內部更高效服務生產帶來堅實保障。
此外,該車間還結合發展需求,不斷探索促進員工成才的新方法,強化師帶徒、傳幫帶效果,提升員工技能水平,進一步提升員工一專多能的綜合素質能力。如今,車間機加班80%以上人員均掌握3種以上加工技能,每月能完成公司內部各區域零備件加工500余件,真正彰顯持家有道的理念,為公司打贏生存保衛戰貢獻了基層力量。(漢鋼公司 白佳鑫)