又是一年收獲季,田間沃野,盡顯“豐”景。這不,十里鋼城里一群用智慧“爆改”的維修師傅們,也迎來了“豐收”的喜悅。
自動化革新,“冷”出高效率
“自動化真是幫了大忙了,讓我們從繁重的操作中解脫出來,再也不用頻繁啟停風機了。”談及循環水冷卻塔的自動化革新,該單位維修工高軍成喜悅的心情無以言表。
龍鋼公司連鑄老區的循環水冷卻塔在春、秋、冬三個季節里,需要崗位人員頻繁啟停和調整,確保循環水冷卻溫度維持在正常范圍內。這不僅增加了崗位人員的工作負擔,也影響了生產穩定和效率。為解決這一問題,該單位技術人員深入調研論證,確定自動化革新方案,將冷卻塔中的風機電機更換為變頻直驅電動機,并將電機的變頻控制以及溫度、振動、設備故障預警功能等關鍵參數引入PLC系統,從而實現循環水溫度的自動化精確調整。改造后,冷卻塔效果顯著,不僅實現了老區水系統自動化遠程集中監控,而且降低了崗位人員操作時間和頻次,節約了維修費用。
創意改造,“美”出新高度
“切割、清洗、焊接、打磨、刷漆……”走進新區5#連鑄機臺下,原本回收的廢舊油桶,經過加工,一排排安全結實、方便實用、美觀精致的冷床蓋板映入眼簾。遠遠望去,好似一排排魚鱗狀的水波,美不勝收。
連鑄冷床靠近擋板處,電機、擋板液壓機集聚,遇到故障搶修,除了要面對鋼坯的高溫炙烤外,掀起厚重的冷床蓋板也不是一件易事,這個問題苦惱了維修工許久。在看到物料區一排排油桶后,維修工陳超靈機一動,一個改造的“好點子”在他腦海中閃現。經現場考察后,他便與當班臺下組長陳成林一拍即合、說干就干。他們先將廢舊油桶回收、清洗干凈,去掉兩頭桶蓋,從中間對齊切割一分為二,并在桶身正上方焊接把手,便于提取,造型又似鍋蓋,緊緊扣在輥道上。改造后,解決了油桶處理的麻煩,按照每年蓋板更換3次計算,年可節約8.6萬元。
此項改造在維修區域“金點子”提報工作上,蹭足了創新技改的“流量”,至今熱度不減。看到這些“廢品”變成“香餑餑”,陳超對修舊利廢、降本增效的工作熱情高漲、信心滿滿。(龍鋼公司 張婷)