今年以來,漢鋼公司燒結廠積極強化職工“與企業共命運、同榮辱”責任意識,引導職工堅持過“窮日子”“苦日子”,在自己工作崗位上厲行節約、創新創效,管控經營成本,實現降本增效。
“自己能干,自己干!”
面對當前嚴峻的經營挑戰,漢鋼公司燒結廠全體干部職工深刻認識到自身責任重大,積極強化身份認同,提升主人翁意識。將節支降本的理念深植于心,踐行于日常工作的每一個細節中,用實際行動不斷探索最“儉”之法。
進入冬季,為保持燒結過程料溫穩定,混合機熱水需要不斷通過蒸汽進行預熱。然而,這一過程中蒸汽消耗量大,且保溫效果難以持久。為應對這一難題,燒結廠專業技術人員主動出擊,通過深入現場調研和測繪,根據實際需求量身定制了一個加熱箱,加裝在了1#燒結機尾部。在加熱箱內,使用鋼板制作倒浪板,并設置了φ65的進水口與出水口。不僅充分收集了單輥破碎過程中產生的余熱,還使循環水在箱體內通過倒浪板加熱后,能夠階段性地送至熱水箱。這樣一來,熱水箱不僅降低了蒸汽的用量,而且多余的蒸汽還能通過回收鍋爐進行回收發電。這次自主改造不僅成功滿足了生產所需,更實現了余熱發電量的大幅提升,預計年可創效約104萬元。
“有‘利’可圖,咱就干!”
“細算賬、算好賬,常想‘苦日子’,管好‘錢袋子’”早已成為燒結廠干部職工的工作新常態。
連日來,燒結廠開展皮帶專項檢查行動。本著“皮帶撒料即是事故,事故就是最大浪費”的嚴謹態度,對現場皮帶下料口偏移、皮帶機跑偏、刮料板等皮帶機本體及其附件進行為期兩個月的集中整治。
混1#和混2#皮帶,因受作業環境和運輸物料的雙重影響,平均每四個月就需更換一次。為了延長皮帶的使用壽命,該廠通過行業對標和崗位調研,決定對這兩條皮帶進行自主改造。在機頭安裝配重式刮料板裝置,利用自重減少皮帶在運轉過程中的磨損。同時,利用計劃停機時間,及時調整皮帶防跑偏擋輪,減少皮帶跑偏造成損失。經過這一系列改造措施,混1#和混2#皮帶的使用壽命得到了顯著延長,達到了原來的1.5倍,可節省備件材料費用近11萬元。
“消除浪費,用心干!”
面對脫硫脫硝一燒熱循環風機電耗居高不下的問題,每日電耗增量超過3000千瓦/時,且運行電流相較于二燒高出7A,采取措施降低能耗已成了當務之急。
為此,燒結廠迅速組織5名專業技術人員開展專項攻關。經過深入研究,制定了一套標準化的開機操作流程。要求將風門開度調至最小后再進行開啟,以此降低啟動時的電流消耗。同時,為了保持設備的良好運行狀態,定期對風門執行器的軸承進行潤滑保養。
同步對解析塔頂部漏點問題進行處理,修復頂部倉壁的漏點,再使用高溫密封膠對所有焊縫進行了粘補。修復完成后,對頂部氮氣流量進行了最大值的測試,未發現任何滲漏現象。目前,一燒熱循環風機的日電耗量已經顯著降低,較之前降低了3742度電,每月可節約電費約6.6萬元。(陳曉蒙)