2025年以來,龍鋼公司氣體保供團隊以創新賦能效益提升,通過技術改造、能效優化和數字化升級,實現氣體保供業務新突破,助推能源二次利用效益倍增。
優存促增 能源外售實現新突破
龍鋼公司采用“存量設施改造+新用戶開發”雙驅動模式,成功打通陜西旭強瑞清潔能源集團有限公司用戶供氣通道,實現能源外售業務新突破。堅持“投入最小、效益最大”原則,在項目實施階段,巧妙改造利用原有LNG供應管道,同步完成盲板閥組改造、配電箱升級、脫水器維護等關鍵環節,嚴格進行管道嚴密性試驗,確保系統安全可靠。項目于4月2日正式投運后,氣體穩定供應量達0.45萬m³/h,待用戶管道升級改造后,供應能力可提升至1萬m³/h,實現能源二次利用效益倍增的目標。
破解難題 生產指標獲得新提升
針對煉鋼一區余熱發電系統因蒸汽壓力不足影響生產順行的問題,公司氣體專班組建專項攻關小組,通過建立數據監測體系與工況模擬,實時采集壓力、流量、溫度等參數比對分析,采取“雙管齊下”的解決方案:一方面關閉煉鋼老區蒸汽并網閥門,另一方面優化主管網手動閥調控策略,徹底阻斷蒸汽異常流失。改造后,在相同生產工況下,轉爐蒸汽產量提升4t/h,發電量增加475kWh/h。
對標對表 精益管理取得新成效
在深度對標行業先進單位渣處理系統后,公司氣體保供技術人員發現壓縮空氣皮帶吹掃系統存在“全時段恒壓供氣”問題,于是,聯合鐵前系統成立氣耗攻堅組,將原直噴式吹掃管改造為扇形噴嘴陣列,減小管道直徑并采用30°斜角對沖布置。同時,自主安裝智能聯鎖系統,實現了“來渣供氣、無渣停氣”的自動化控制氣源,消除了過程管控中的“不經意”氣源流失。改造后,通過精準控制消除了皮帶邊緣積渣死角,使工作壓力降低了20%,壓縮空氣單耗降低0.2萬m³/h。
數智領航 集中控制注入新內涵
“原來采用紙質報表,每個班要人工錄入數據156項,每兩小時輸入一次,一次最少要20分鐘,現在,這些繁瑣的過程都實現自動化了。”煤氣運行工雷亞平說道。
為解決傳統紙質報表效率低下的問題,公司氣體保供電儀自動化人員自主開發了氣體系統智慧報表平臺,集成了156個關鍵工藝監測點,實現數據自動采集分析,建立智能歸檔系統。平臺試運行以來,成功識別出加壓機軸承振動、氮氣密封壓力、加壓機循環水壓力、稀油站油壓波動等關鍵參數異常并提前預警,數據準確率100%,不僅消除了人工填報誤差,降低了崗位工勞動強度,而且為氣體集中控制系統注入了新內涵。(龍鋼公司 王明杰)