二季度,龍鋼公司煉鐵廠牢固樹立“極致”降本理念,堅持從大處著眼,從小事做起,精算賬、算細賬,多措并舉營造“我為節能獻本領,我為降本作貢獻”的良好工作氛圍,力促降本增效多點開花。
“一毛錢”的本領也很大
“氮氣成本每立方0.1元,而且只是在兩個閥門受氣體壓力沖擊時才會泄漏,有必要更換軟管嗎?”
“不要以為一毛錢很少。我們布袋區域共有56個氣動閥門,合計112條氣路,按照每天每條氣路節約10立方米氮氣計算,年可節約氮氣40.8萬立方米,再減掉高壓編織軟管改造費用4032元,每年可節省氮氣能源費用3.6萬元。”面對2#高爐維修工梁亞飛的提問,班長李建林解釋道。
“這樣算來,若五座高爐全部整改完成,累計可以節約18萬元,這也是相當可觀的一筆費用。”梁亞飛說道。
聚焦全年降本增效目標任務,該單位每月組織召開節能降耗分析會,通過對比標桿單位、節能想法分享、攻關小組檢查等方式進行集中采集管理,健全節能降耗推進時間表和任務圖,實行日督促、周通報、月分析考核工作機制,對節能措施的實施和投用情況進行細致追蹤,力促全員做到人人節約、事事節省、時時節制,不斷開拓新的降本項目和方法,推動全系統挖潛增效、開源節流。
220小時的“芝麻”非撿不可
“我建議從膨脹罐的補水周期入手,以降低用水量。”2#高爐技術員柳棟的節能想法引來同事們的討論。
“可以調整軟水進水溫度和水量,也可以通過改變高爐布料矩陣的方式。”
“對呀,降低了熱損耗,可以延長補水周期……”大家你一言我一句討論著。
“對于企業而言,節能降耗就是需要我們樹立‘既要西瓜,也要芝麻’的意識,發揮‘主人翁’精神,從一點一滴處降低消耗,將極致降本措施落地見效。”2#高爐爐長劉甲科對班組員工講道。
該單位搶抓勞動競賽活動契機,以正向激勵機制鼓勵全員從我做起、從身邊做起,結合自身工作經驗和對生產工藝及各崗位工藝流程分析,廣泛參與建言獻策和合理化建議征集活動。經過一個月的優化調整,2#高爐通過對膨脹罐用水量核算、統計、分析、調整,一舉將膨脹罐的補水周期從100小時延長至320小時,延長了膨脹罐補水周期。此項措施實施后,節約了水資源,優化了鐵前工藝操作方式,為高爐經濟冶煉打下堅實基礎。
電耗里“掘金”20萬元
“馮師,這放鐵間隙皮帶停運十幾分鐘,真的能起到節能降耗作用嗎?”
“你可不要小瞧這十幾分鐘,平均一天下來要停機兩個半小時,節約電能917KW。”
“一度電按照0.55元算,一年下來可節省18萬元。”4#高爐渣處理工主操馮軍義正與同事激烈討論著。
為最大限度減少能源浪費、降低能耗,提高能源利用效率,該單位嚴把全工序每道生產能耗管控,組建電耗督查小組,遵循“抓大不放小”思想,常態化對各工序電能使用情況進行檢查、統計、核算,并積極實施優化分段控制改造,避免集中控制電能浪費。通過實施放鐵后渣處理皮帶停機改造,按照一座高爐每日停機2.5小時計算,單座高爐年可降低電耗約18萬元。同時配套進行夜間點檢路線及照明時間優化改造,共優化燈具數量190盞,預計年可降低電耗約2.7萬元。(龍鋼公司 張武 程靜)