今年以來,漢鋼公司軋鋼廠以技改創新為抓手,發動全員參與成本管理和挖潛降耗工作,吹響了降本增效高起點開局的沖鋒號。
向內挖潛 多措并舉握緊“錢袋子”
在降本增效工作向縱深推進的過程中,漢鋼公司軋鋼廠刀刃向內處處細算“成本賬”。成立了電耗、煤耗攻關小組,積極推行科學軋鋼理念,在滿足產品質量的前提下,通過工藝優化、提高坯料熱裝率等舉措,適當提高開軋溫度,以降低電機負荷和減少煤氣消耗。嚴抓主要生產車間跑冒滴漏及停機期間設備的關停,夯實四級點檢責任,全力避免油、水、電、汽等能源介質的異常消耗。嚴格審核備件需求計劃,根據實際消耗進行合理申報,避免出現囤積浪費資源的情況。圍繞成材率、定尺率、合格率等重點技術經濟指標開展攻關,優化各冷剪、飛剪標準,聚焦減少生產中廢的最優解,多維度形成一體化降本格局,有力握緊自身的“錢袋子”。
變廢為寶 革舊陳新摳出“大效益”
新修的電機運行良好、廢舊油泵拆分后也能補位繼續使用……走進漢鋼公司軋鋼廠高線車間,維修電鉗工經常利用生產不忙的時間段修修補補,用勤勞的雙手摳出“大效益”。
有這樣一個實例,該車間加熱爐液壓泵使用壽命僅為兩年左右,當長時間使用后便會出現壓力低、漏油、異響等情況,對加熱爐整體水循環造成阻礙。然而,由于泵體精度極高,如果送出外委修復,則會造成成本升高。
為解決這一問題,高線車間鉗工班組織相關人員查圖紙、找資料,尋求解決方案。同時,班組通過網上相關設備的維修影像講解學習,在不懈的努力之下,最終成功修復泵體。此后,該班組又繼續延伸覆蓋面,分別更新精軋傳動液壓站、粗軋液壓站等區域油泵,促使節約備件費用10余萬元。
上述的示例是軋鋼廠修舊利廢、變廢為寶的一個縮影,今年4月份,該廠軋機裝配車間同樣也將“金點子”運用實際工作中,通過解體維修廢舊軋機共恢復使用25臺,盤活備件積壓資產210萬元,節約成本153萬元。
“廢舊物資只是放錯地方的真金白銀。”在該廠,全員圍繞修舊利廢出金點子、想方法,共同為降本增效盡獻綿薄之力,力促實現維修費用再降低。截至目前,2023上半年軋鋼廠共征集“查找提改獻”和修舊利廢項目共65余項,累計創效60余萬元。
對標趕超 精打細算過好“緊日子”
漢鋼公司軋鋼廠及時利用“走出去”契機,從其中汲取降本力量。組織生產技術人員前往行業先進單位進行全面對標,就鋼坯成分標準、生產過程關鍵工藝控制等方面進行深入交流學習。同時,結合內部高、棒線車間降合金推進情況,對以往方案中階段性目標成分范圍、加熱溫度參數、軋制溫度參數、軋后冷卻參數、質量分析項目及全過程管控措施進行細化補充完善,形成常態化合金降本工作機制。截至目前,多類降合金工作高質量穩步推進,產品質量得到下游客戶高度贊譽,為進一步降成本提供動力源。嚴密監控各類物料單日消耗情況,逐項與兄弟單位對標進行分析對比,找出差異精打細算做出內部調整,確保自身降本增效工作不是閉門造車的。(漢鋼公司趙國徽 董曉芬)