“將脫硫引風機開度調整到78%,引風機電流降至405A,日均電耗下降3600kWh。”
“降低空壓機室內環境溫度3℃,從而降低空壓機三級吸氣溫度,提高設備有效功率,日可節省運行費用1萬余元……”
今年以來,類似這樣的工藝革新“金點子”,在龍鋼公司能源管控中心頻頻出現,工藝降本已經成為該單位增創能源效益的重要抓手,通過優化水、電、氣(汽)等能源介質保供工藝,截至目前,該單位優化供發電工藝創效約1800萬元,電力系統最大需量同比降低17.56%,水系統噸鋼動力能源成本同比降低0.54元/噸。
聚焦工藝降本點 深挖能源“創效源”
降本永無止境。該單位不斷優化氣體保供工藝,先后實施了氣柜互聯互通技術改造和空壓系統設備升級改造,以設備革新促工藝改善,不僅解決了柜容、管網壓力、配套設備的兼容和安全問題,而且在保證氣體供應的前提下增創了能源效益。通過優化煤氣回收輸送工藝,在十萬立方米煤氣柜檢修期間,由八萬立方米煤氣柜回收煉鋼新區轉爐煤氣,既解決了十萬立方米煤氣柜檢修期間各煤氣用戶的供應保障問題,又降低了檢修期間的轉爐煤氣放散率,創效近百萬元,取得了檢修安全和經濟效益雙豐收。
該單位持續深挖空壓工藝“降本點”,針對噸鋼壓縮空氣電耗偏高的問題,專業技術人員對壓縮空氣用戶摸底排查,對現有供氣模式進行調控,實施錯峰用氣,日節約費用約2萬元。同時,在空壓廠房安裝軸流風機,增加室內空氣對流,降低空壓機室內環境溫度3℃,從而降低空壓機三級吸氣溫度,提高設備有效功率,日節省運行費用1萬余元,實現了氣體工藝創效多點開花、齊頭并進。
探索節電新路子 打造增效“新高地”
知之愈明,則行之愈篤。該單位以降本增效項目作戰圖和契約化得分表等方式,倒逼各級人員進一步明確目標、明晰責任,深挖節電潛力,力爭創效成果最大化。充分發揮關鍵少數“頭雁”效應,靈活運用“先算再干,邊干邊算”的算賬經營理念,通過“技術+管理”的調控模式,在集控后臺設置下網負荷越限告警值,當瞬時負荷達到告警值時,立即啟動控制方案,精準調控電網負荷。有序安排設備啟停時間,避免設備同時啟動,造成負荷疊加,在不影響生產正常運行的前提下,峰值期間對輔助設備進行停機,最大限度降低電網最大需量,實現系統經濟運行、節支創效。
同時,依托精細化管理,按照“分級盯控、過程管控、結果把控”的原則,扎實推進“避峰用電,迎峰發電”工藝降本。在用電方面,按照用電避峰就谷、連續生產控峰值、間接生產就谷值、線下維修就谷值的用能理念,減少尖峰時段用電量。在發電方面,通過優化煤氣供應工藝,利用煤氣柜儲能作用,在谷值時段回收儲能,峰值時段送氣發電,同時精準調整發電量負荷、鍋爐燃燒參數等指標,實現高效煤氣發電機組在峰值時段滿發多發。
用好創新金點子 落地結出“金果子”
聚沙成塔、積水成淵。該單位注重調動全員智慧和力量,針對水系統保供的短板和瓶頸問題集思廣益,從開源節流兩方面協同發力,把一個個工藝創新的“金點子”變成降本增效的“金果子”,多措并舉降低噸鋼水耗。
廣開水源,積極優化用水結構,持續推進中水回收利用。通過建設中水收集池、中水回用泵站及供水管道將市政中水、礦井中水接引至公司生產系統供水管網,2023年回收中水100余萬m³,實現社會效益、環境效益和經濟效益多贏。以降低用水量為目標,扎實開展水系統分質分層利用工作,通過實施技術改造,實現回用水、脫鹽水、中水等各類水質階梯利用、經濟高效,不僅使循環水水質大幅改善,減少了冷卻設備設施腐蝕,而且降低水處理費用580余元/天。(龍鋼公司 賈育紅)