“非常時期,我們要打破慣性思維,把時間和精力全部沉到一線,聚焦生產所急、錨定降本所需,出實招、動真格、較真勁,以最快的速度和最高的效率解決生產難題。”軋鋼工序相關負責同志在工作會上強調。
三季度以來,龍鋼公司軋鋼工序圍繞生產經營重點工作,聚焦生產效率、質量成本、設備作業率、現場提升、精益管理等重點問題,管理人員、專業技術人員深入一線,現場研究、現場協調、現場解決,全力以赴破難點、疏堵點、補漏點,助力各項工作提質提效。
破局之道一:細查精調解難題
“走,到軋線上看下實際情況,一定能找到解決方法。”在辦公室碰到的都是問題,到一線看到的都是解決辦法。電氣主任程建勛帶著技術員走進棒三生產線。
針對鋼坯沖蝸牛斗的情況進行現場辦公、解決問題。原來因生產組織調整,棒三生產線出現因鋼坯重量偏差較大,導致尾鋼長度差距大,出現鋼沖蝸牛斗的情況。技術人員通過現場觀察、研究后,利用鋼坯經過每架次時間基本一致這一條件對剪切程序進行優化,根據尾鋼長度對倍尺參數增加或減少一個定尺長度進行自動調整。通過不斷調試,徹底解決了因尾鋼長度突變而沖蝸牛斗的情況,受到大家的一致好評。
破局之道二:技術改造提質效
“我們可以把高線作業區的廢舊活套拿來再利用。”棒一生產線軋鋼工建議道。在軋鋼工的建議下,技術人員將高線廢舊活套結構及氣缸行程進行適配改造,將改造后的活套安裝于棒一生產線軋機,上線運行后效果良好。
自推行“干部在一線工作、問題在一線解決、能力在一線提升、激勵在一線體現”管理機制以來,該工序不僅增強了干部與職工之間的交流,提高了全員士氣,而且找到了解決疑難問題的著力點和突破口,提升了解決問題的效能。在管理人員和職工的共同協作下,先后實施了出爐輥道加裝保溫罩、冷卻水管改造、成品臺架安裝紅外線、制作非定尺材剪切與收集裝置、板帶沖渣泵改造、噴號機器人加裝過濾器等“金點子”72項,年綜合創效260余萬元,為降本增效打下堅實基礎,為軋鋼后續發展注入新動能。(龍鋼公司 牛君鳳)